中国石化环己酮废水处理新技术使COD减九成

时间:2015-04-28 14:15:26   来源:   作者:   点击:3453次

 

     近日,中国石化(8.60,0.04,0.47%)所属巴陵石化环己酮事业部开发出环己烷—水萃取回收技术处理环己酮生产过程中的废水 ,使其COD(化学需氧量) 值从9400毫克/升降低到800毫克/升以下 ,削减率达到90%,具有低能耗、高回收率等特点。依托原有装置投资改造建成的环保装置,每年可回收104吨环己酮和环己醇  ,年创直接经济效益近百万元,其中节约新鲜水和排污费12万元。

  巴陵石化拥有一套10万吨/年的商品环己酮装置,采用空气氧化法工艺,在运行过程中主要产生废碱液浓缩蒸发水 、精馏中析出饱和水 、真空泵密封水、蒸汽喷射泵冷凝水  、解析水,每小时总量达到14.5吨,COD为9000毫克~1万毫克/升  。

  为实现清洁生产  、节能减排  ,巴陵石化环己酮事业部组织科技人员攻关 ,开发出环己烷—水萃取法处理环己酮废水新技术   。该技术利用化合物在两种互不相溶(或微溶)的溶剂中溶解度或分配系数的不同 ,使化合物从一种溶剂内转移到另外一种溶剂中    。经过多次萃取  ,将绝大部分的化合物提取出来    ,解决了环己酮生产过程中处理工艺废水高能耗 、削减率低的难题 。

  该技术的主要开发人  、巴陵石化环己酮事业部副经理申武介绍 ,采用该技术的环保装置具有4个特点 。一是流程简单      ,操作稳定,效果理想。采用双塔串联萃取操作 ,共有控制回路4个    ,实现DCS控制 ,COD削减率较高。二是萃取剂极易获取,并可作为原料使用  。环己烷为环己酮装置中间产品,萃取完成后可作为氧化工序原料使用,无资源浪费 。三是流程设计合理 ,降低了装置投资和能耗   ,减少了排污总量。四是工艺技术自主开发 ,设备全部国产化,无特殊材质设备   。

  环己烷—水萃取法处理环己酮废水装置运行经72小时考核表明  ,综合能耗仅为26.075千克标准煤/吨,其中无蒸汽消耗,节水5.6万吨/年。环己烷—水萃取工艺属于物理萃取 ,溶剂几乎无损耗   ,环己酮和环己醇回收量可观     ,降低了装置物耗  。与一般液—液萃取分离过程相比,该工艺萃取相与萃余相均不需做进一步分离处理    ,综合能耗低 。

  据悉,环己烷空气氧化法制备环己酮工艺是目前国内普遍采用的工艺     。其中氧化反应、分解反应以及真空精馏工序过程中均会产生工艺水,其COD为7000毫克~1.1万毫克/升。国内大部分环己酮企业采用汽提法和Fe/C微电解系统预处理法 ,具有高能耗  、低去除率的缺点 ,因此 ,开发新的工艺路线对环境保护有重要的意义。

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